生产部门年终总结 范文
在过去的一年当中呢,生产部门紧紧依附着公司年度经营目标,去克服了原材料价格出现波动、订单并非均衡诸如此类的实际困难,凭借着优化排产、强化现场管理的方式,最终十分圆满地完成了各个生产任务。这篇文章从产量达成、质量管控、降本增效这三个方面,对全年工作展开了客观的复盘,并且针对所存在的问题,提出了改进方向,期望能够给同行提供一份可以直接拿来参考的范文。
产量目标完成得怎么样?
全年计划产量是285万件,实际完成的数量为296.4万件,达成率是104%,其中下半年产能相比上半年提升了12%。这主要是因为我们推行了“两班倒+快速换模”模式,该模式把注塑车间换模时间从45分钟压缩到了28分钟。并且,每日都会召开生产协调会,以此及时处理物料短缺以及设备故障问题,使得设备综合效率(OEE)从年初的72%提升至78.5%。
不过,三季度的时候,因为高温限电的缘故,致使出现了两周的白班减产情况,我们借助周末补班以及外包部分工序,紧急展开追赶行动,最终呢,还是超额完成了季度目标。这一经验传递给我们这样的信息:建立弹性产能预案这件事是极为关键的。明年我们打算引入MES系统,以此实时监控生产进度,进而再去进一步减少异常停机造成的损失。
质量管控存在哪些短板?
产品全年一次合格率呈现出97.2%的数据,此数据略微低于年初所设定的98%目标。主要问题聚焦于组装车间,具体表现为外观刮伤以及尺寸超差,与之相关的客诉总计有4起,这导致了大约6万元的返工损失产生。根本原因在于新员工上岗培训存在不足,同时巡检频次从原本每小时一次降低为每两小时一次。在8月份的时候,我们恢复了高频次抽检,并且增添了三道防错工装,到了四季度,合格率回升到了97.8%。

因外协件来料批次合格率仅是94.5%,致使总装质量受拖累;此下一年度势必要强化对供应商现场审核之举以及加大来料抽检比例;与此同时要推行质量责任归属到班组的制度;将不良率与绩效奖金直接关联挂钩;唯有填平这些短板之处;才能够大幅度削减内部失效成本。
降本增效还有多大空间?
实施了物料定额管,而后又进行对余料回收利用,主材当中的钢板、塑料粒子单耗,竟然下降了2.1%,一整年下来从而节约了材料成本,大概约58万元。除此之外,我们把空压机余热回收改造完成了,伴随此生产用电相比于同时间下降了5.4%。然而这些改善主要是集中在显性成本方面,辅料当中的脱模剂、抹布浪费现象仍然特别突出,每个月平均超耗在15%以上。
紧接着,我们打算着手进行“一岗多能”技能比拼,目的是把多能工所占比例由百分之四十提高至百分之六十五,借此削减人员等待所造成的浪费。与此同时,构建辅料领用台账以及奖惩具体规则,预估每年能够再度降低成本三十万元。只要持续深入挖掘,生产环节起码还有百分之十的降低成本潜力。
你于撰写生产部门终年终总结之际,认为哪一部分最难以着手书写呢?究竟是数据的萃取提炼,还是问题的剖析分析,又或者是明年的规划计划呢?欢迎于评论区域留言展开交流,倘若觉得本文具备实用价值请进行点赞分享!
